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PLC在配煤控制系统中的应用(3)

5 核子秤计量部分

  根据焦化厂备煤车间现有的配煤计量设备pds-7微机电子皮带秤已使用十多年,存在着设备老化,可靠性差等若干问题,直接影响着配煤比的精度。因此,这里应采用目前国际上比较流行的核子皮带秤,核子皮带秤与传统的电子皮带秤相比具有许多优点,其中最主要的是不受皮带磨损、张力、振动、跑偏、冲击等因素影响,能长期稳定可靠地工作,最值得一提的是它可在高温、多尘、强电磁干扰、强腐蚀等恶劣环境下可靠运行。

  5.1 核子皮带秤工作原理简介

  核子皮带秤的工作原理如图3所示,放射源在上方稳定地放射出g射线,在支架构成的平面内呈扇形照射至输送机上,输送机上的物料吸收一部分g射线,其余的射线照射至g射线探测器上,因射源发出的g射线为一常数,因此探测器探测出的g射线的多少,可反映出输送机上物料的多少,由此再根据相关的计算公式便可计算出某一时刻输送机输送物料的流量。

  此方案的特点是核子秤的测量信号没有经过运算处理直接送入plc系统,plc系统需将核子秤的测量信号0~5v,或者是频率信号加以转换,然后进行相应的运算处理,才能得出秤重值,它的主要优点是省掉了二次仪表,降低了费用。

  5.2 技术要求及防护要求

  (1) 秤体采用不锈钢体,秤体的安装对皮带传输装置的运转水平不生产任何影响,不改变其结构;

  (2) 每台核子秤的每次配煤精度优于1%;

  (3)本系统一机带14台核子秤的硬件配置方式,必须满足多物料、多品种配煤工艺,提供料选、配比等人机对话,自动切换等功能。具有统计配煤量、报表、打印、校准、故障诊断等功能;

  (4) 工控机必须设有专用接地极且接地电阻《4w。

6 结束语

  本系统实现了14台圆盘配煤机的启停、联锁保护、称量及调节的自动控制,实现配煤生产自动化。控制方式采用自动和手动操作两重方式,在自动方式下,各配煤回路的设定及控制,配煤的在线更改等都由计算机自动完成;在手动方式下,根据核子秤测量的值手动调节圆盘转速,进行配煤控制、人工启停设备,在这两种方式下,都设有主要设备紧急停运按钮。通过改变变频器输入信号方式,可方便地进行手动/自动切换,切换冲击小,生产进行顺利。

  该系统在实际生产中取得良好的经济和社会效益,能够满足各项经济技术指标,满足控制精度要求,具有广阔的应用前景。


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